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加工中心維修 CNC維修經驗

  一、主軸係統常見故障

  1.主軸發熱,旋轉精度下降

  某立式加工中心鏜(táng)孔精度下降,圓(yuán)柱度超差,主軸發(fā)熱,噪聲(shēng)大,但用手撥動主軸轉動阻力較小。

  (1)故障分析。主軸部件解(jiě)體檢查,發現故障原因如下:①主軸軸承潤滑脂內混有粉塵(chén)和(hé)水分,這是因(yīn)為該加工中心用的壓縮空(kōng)氣無精濾(lǜ)和幹燥裝置(zhì),故氣動吹屑時少(shǎo)量粉塵和水氣竄入主軸軸承潤滑脂內,造成潤(rùn)滑不(bú)良,導致發(fā)熱(rè)且有

噪聲;主軸內錐孔定位表麵有少許(xǔ)碰(pèng)傷,錐孔與刀柄錐麵配合不良,有微量偏(piān)心;

  ②前軸承預緊力下降,軸承遊隙變大;③主軸自動夾緊機(jī)構內部分碟(dié)形彈簧疲勞失(shī)效,刀具未被完全拉(lā)緊,有(yǒu)少(shǎo)許竄動。(2)故障處理。更換前軸承及潤滑脂,調整軸承遊(yóu)隙,軸向遊隙 0.003mm,徑向遊隙士(shì) 0.002mm;自(zì)製簡易研具,手工(gōng)研磨主軸內錐孔定位麵,用塗色法檢查,保證(zhèng)刀柄與主軸(zhóu)定心(xīn)錐孔的接觸麵積大於 85%;更換碟形彈簧。將修好的主軸裝回主軸箱,用千(qiān)分表檢查徑向跳動,近端(duān)小(xiǎo)於 0.006mm,遠端 150mm處小於 0.010mm。試加工,主軸溫(wēn)升(shēng)和(hé)噪聲正(zhèng)常,加工精度滿足加工工藝要求,故障排(pái)除。

  (3)改進措施:

  ①增加壓縮(suō)空氣精(jīng)濾和幹(gàn)燥裝置,過濾器要定期排水,定期(qī)清洗(xǐ)或(huò)更換(huàn)濾芯;

  ②隨時檢查主軸錐孔、刀柄的清潔和配合狀況(kuàng),檢查空氣幹燥器工作是否正常;

  ③合理安(ān)排加工(gōng)工藝,避免材料切除率陡(dǒu)變;

  ④嚴禁超負荷運行,有故障應及時報修,不得帶病運行。

  2.主軸部件(jiàn)的拉杆鋼球(qiú)損壞

  (1)故障現象。某立式(shì)加工中心主軸內刀(dāo)具自動夾緊機構的拉杆鋼球和刀 拉緊螺釘尾部(bù)錐麵經常損壞。

  (2)故障分析。檢查發現,主軸鬆刀動作與機械手拔刀動作不協調。這(zhè)是因(yīn)為限位開關擋鐵裝在氣液增(zēng)壓缸的氣缸尾(wěi)部,雖然(rán)氣缸活塞動作到位,增壓缸活塞動作卻沒有到位,致使機械手在刀柄還沒有完全鬆開的情況下強行拔刀,損壞

  拉杆鋼球(qiú)及拉(lā)緊螺釘:

  (3)故障處理。清(qīng)洗增壓(yā)油缸,更換密封(fēng)環,給增壓油缸(gāng)注油,氣(qì)壓調整至0.5~0.8MPa,試用後故障(zhàng)消失。

  (4)改進措(cuò)施:

  ①定期檢查並清潔氣液增壓油(yóu)缸,監測刀具自動夾緊機構各(gè)部分的運行狀況,及時消除故障隱患;

  ②定期(qī)檢查調整氣(qì)壓和液壓係統壓力,檢驗液(yè)壓油質,如(rú)氧化(huà)變質應及時更換。

  3.主(zhǔ)軸部件的定位鍵損壞

  (1)故障現象。某立(lì)式(shì)加工中心換刀時衝擊響聲(shēng)大,主軸前端撥動(dòng)刀(dāo)柄旋轉的定位鍵局部變形(xíng)。

  (2)故障分析。響聲主要出現在機械手插刀階段,故障(zhàng)初(chū)步確(què)定為主(zhǔ)軸準停(tíng)位置誤差和換(huàn)刀參考(kǎo)點漂移。本(běn)機(jī)床采用霍爾元件檢測(cè)定向,引起主軸準停位置不準的原因(yīn)可能是主軸準停裝置電氣係統參數(shù)變化(huà)、定位不牢靠或主軸徑向跳動

  超差。首先檢查霍爾元件的安裝位置,發現固定螺(luó)釘鬆動,機械手插刀時刀柄鍵槽未(wèi)對(duì)正主軸前端定(dìng)位鍵,定位鍵被撞壞(huài)。主軸換刀(dāo)參考點接近(jìn)開關的安裝位置同(tóng)樣有(yǒu)鬆動現象,使換刀參考點微量下移,刀柄插(chā)人主軸錐孔時錐麵直接撞擊主軸定心(xīn)錐孔,產生異響。

  (3)故障處理。調整霍爾元件的安裝位置後(hòu)擰緊(jǐn)並加防鬆膠。重新調整主軸換刀參考點接近開關的安裝位置,更換主(zhǔ)軸前端的定位鍵,故障消失。

  (4)改進措施(shī)定期檢查(chá)清潔(jié)主軸準停裝置和主軸換刀參(cān)考點定(dìng)位裝置,注意(yì)

  觀察刀柄(bǐng)插入主軸錐孔時的狀態(tài),及時消除故障隱患。

  二、進給傳動係統常見故障

  1. Y軸運動中斷

  (1)故障現象某 CINCINNATI立式加工中心,Y軸運動到某點後中斷。

  (2)故障分(fèn)析。經檢(jiǎn)查,Y軸(zhóu)斷路器跳閘,複位後  Y軸仍不(bú)能(néng)運動。初步確定為 Y軸卡死或伺服驅動(dòng)係統故障(zhàng)。首先檢查 Y向滑座(zuò)導軌及鑲條間(jiān)隙,無問題。斷電後用手不 1fed能轉動 Y軸滾珠絲杆螺母機構,確認係因日常維護保養

  不當,致使 Y軸絲杆螺母卡死。

  (3)故障處理。取出 Y軸滾珠絲杆螺母副,找一合適的鉗(qián)台夾緊,將鎖緊螺母退鬆,用手轉動滾(gǔn)珠絲杆。徹底清洗後重裝並調整絲杆螺母副的預緊力。預緊力一般為最大載荷的 1/3,是靠測量預緊後增加的摩擦(cā)力矩來換算的。將滾珠絲

  杆螺母副(fù)裝回加工(gōng)中心,檢查並(bìng)調整絲杆兩端向心推力組合軸承的預緊力,用手轉動滾珠絲杆的鬆緊程度以初(chū)定預緊力大小,重新調整滑座(zuò)導軌及鑲條間隙。試車後故障排除。

  (4)改進措施(shī):

  ①及時(shí)、徹底清理(lǐ)加工中心各部分的切屑(xiè),防止灰塵或(huò)切屑進入滾珠絲杆螺母副;

  ②工作中應避免碰擊滾珠絲杆螺母副防護裝置,防護裝置一旦損壞應立即更換;

  ③每半(bàn)年清除一次滾珠絲杆(gǎn)上舊的潤滑脂,塗上新的潤滑脂。

  2. X、Y兩軸插補加(jiā)工圓台(或內孔)時,圓度誤差超差

  (1)故障現象。某 CINCINNATI立式加工中心 X、Y兩軸聯動加(jiā)工圓台時差大,工(gōng)件圓(yuán)台在過象限處有一較明顯的起伏。

  (2)故障分析。初步(bù)判斷是 X、Y軸的(de)定位(wèi)精度差或是 X、Y軸(zhóu)有關位置補 參數變化。調出 CNC係統 X、Y軸位置補償參(cān)數檢查,均在要求範圍。在   JOG模式下低速轉動 Y軸,用千分表檢查,發現 Y軸軸向竄動達  0.2mm。檢查 Y軸

  進給傳動鏈前(qián)、後支承座,絲杆電機支架及電機軸承無異常,絲杆軸承座內軸承遊隙及預緊正常,但軸承座(zuò)壓蓋輕微鬆動(dòng)。

  (3)故障處理。調整絲杆軸承座壓蓋(gài),使其壓緊軸承外圈端麵,擰緊鎖緊螺(luó)母。重新檢測 Y軸軸向(xiàng)竄動(dòng),小於(yú) 0.005mm。重裝後試(shì)加工,故障排除。

  (4)改進措施:

  ①加強進給傳動鏈的日常檢查維(wéi)護,及時緊固鬆動部位;

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